8月以来,金陵石化围绕“保安全、降成本、增效益”百日创效专项行动,秉承向平稳要效益的思路,将优化控制指标和精细化管理作为挖潜增效的突破口,聚焦生产运行难点痛点,抓住宝贵市场机遇攻坚创效。
该公司炼油二部积极推动各生产装置与专业技术管理部室密切配合,瞄准汽油这一主力创效产品,对1号催化裂化和催化汽油吸附脱硫装置开展靶向攻关,摸索汽油降烯烃操作方案,实现汽油降本增效。
他们成立由大师工作室牵头的技术攻关团队,对1号催化裂化装置的原料、催化剂和操作参数进行优化,明确了减渣掺炼的边界条件,并利用装置检修机会对提升管二反循环斜管进行疏通,通过二反循环斜管的投用,辅以降烯烃操作优化,利用二反氢转移反应实现汽油烯烃含量的大幅降低,全面提升标准汽油品质,满足市场对绿色清洁油品的需求。
此外,面对国六b标准实施以来催化汽油吸附脱硫装置出现的反应苛刻度增加、辛烷值损失上升等不利影响,该公司党员和生产骨干围绕生产运行瓶颈,多次开展专题研讨,不断优化操作参数,逐一攻克操作技术难题,通过合理调整原料分布,有力保障了催化汽油吸附脱硫装置原料换热器长周期运行,从而减缓结焦速率降低装置能耗。截至目前,2号催化汽油吸附脱硫装置各项指标均有明显提升,能耗较去年同期下降30.2%,在中国石化同类装置达标竞赛中排名第一。
陈伟伟 张锦璐