截至今年10月,金陵石化异丁烷装置催化剂使用寿命由3年延长至6年,延长一倍,节约更换催化剂费用近1000万元。
装置投运之初,该公司成立攻关小组,盯紧“硫”含量这个影响催化剂使用寿命的关键指标,严格控制上游来料硫含量,全程跟踪分析装置循环氢中硫含量,确保其含量不低于50毫克/千克。当循环氢中硫含量低于指标时,及时对加氢系统适量补硫。并通过控制日常操作中废氢排放,降低新氢消耗,减少循环氢内硫排放,既保证了催化剂活性,每月还可节约新氢36吨。
攻关组还发现原料中烯烃含量也是影响催化剂使用寿命的重要因素。他们动态监控原料组分,严格控制原料中烯烃含量,并通过优化工艺参数,降低加氢反应热损,提升反应效率,确保加氢完全,最大程度延长催化剂寿命。
同时,他们加强与催化剂厂家沟通,从源头找准影响催化剂使用的不利因素。借鉴同类装置经验,平稳控制加氢等工艺冷后温度,解决了因循环氢组分变动易导致压缩机振动大、机组跳停等难题,保障催化剂使用正常。
陈平轩 张锦璐